針對(duì)某火電廠4臺(tái)機(jī)組汽輪機(jī)主油箱油位測(cè)量過程中出現(xiàn)跳變甚至變壞點(diǎn)的問題,從工作原理、使用環(huán)境、介質(zhì)特性等方面分析原因,認(rèn)為主油箱內(nèi)部油位波動(dòng)較大以及存在較強(qiáng)磁場(chǎng)是導(dǎo)致問題的主要原因,提出將汽輪機(jī)主油箱油位測(cè)量方式改為差壓式測(cè)量的處理措施,處理后,測(cè)量精度、可靠性、穩(wěn)定性均滿足“二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求”的相關(guān)要求,4臺(tái)機(jī)組主油箱油位低跳機(jī)保護(hù)投入。
1?概述及存在的問題
汽輪機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)是汽輪機(jī)設(shè)備的一個(gè)重要組成部分。若潤(rùn)滑油系統(tǒng)出現(xiàn)異常會(huì)威脅汽輪機(jī)設(shè)備的安全運(yùn)行,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致汽輪機(jī)燒瓦、大軸彎曲、轉(zhuǎn)子動(dòng)/靜摩擦,甚至?xí)?dǎo)致整機(jī)損壞等惡性事故的發(fā)生[1]。例如:潤(rùn)滑油中斷,失去潤(rùn)滑,軸承將迅速被燒毀。潤(rùn)滑油中斷是由于大量漏油未及時(shí)發(fā)現(xiàn),油箱油位降低到主油泵不能正常工作的位置,主油泵故障以及油系統(tǒng)管道堵塞等原因造成的?!斗乐闺娏ιa(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》(國(guó)能安全[2014]161號(hào))8.4.9及8.4.10要求應(yīng)設(shè)置主油箱油位低跳機(jī)保護(hù),必須采用測(cè)量可靠、穩(wěn)定性好的液位測(cè)量方法,并采取三取二的方式,油位計(jì)及相關(guān)信號(hào)裝置,必須按要求裝設(shè)齊全、指示準(zhǔn)確。機(jī)組運(yùn)行中發(fā)生油系統(tǒng)泄漏時(shí),應(yīng)申請(qǐng)停機(jī)處理,避免處理不當(dāng)造成大量跑油,導(dǎo)致燒瓦。
綜上可知,汽輪機(jī)主油箱油位測(cè)量的可靠、穩(wěn)定的重要性不言而喻。某火電廠4臺(tái)機(jī)組汽輪機(jī)潤(rùn)滑油箱非常初分別配備了1支磁翻板就地液位計(jì)和液位高、低開關(guān)量報(bào)警信號(hào),不滿足二十五項(xiàng)反措要求中的數(shù)量及作為主機(jī)保護(hù)信號(hào)的測(cè)量精度要求。為了提高測(cè)量精度、可靠性、穩(wěn)定性,兩臺(tái)超臨界機(jī)組汽輪機(jī)主油箱加裝了MAGNETROL導(dǎo)波雷達(dá) 液 位 計(jì) ,兩臺(tái)亞臨界機(jī)組汽輪機(jī)主油箱加裝了磁致伸縮式液位計(jì),但這兩種液位計(jì)在測(cè)量過程中均出現(xiàn)了跳變,甚至變壞點(diǎn)的缺陷,且無法解決。
2?缺陷原因分析
2.1?導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)測(cè)量缺陷分析
導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)基于電磁波TDR( 時(shí)域反射)原理,由于電磁波的傳導(dǎo)不受介質(zhì)的粘度、蒸汽、密度等影響,因此,導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)相對(duì)于某些傳統(tǒng)測(cè)量方法有很多優(yōu)勢(shì)[2]。MAGNETROL導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)由雷達(dá)變送器和導(dǎo)波探桿兩部分構(gòu)成,該電廠采用的是705型頂裝同軸桿式探頭,在測(cè)量過程中出現(xiàn)了跳變,甚至變壞點(diǎn)的缺陷。由于導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)能否準(zhǔn)確測(cè)量完全依賴于電磁脈沖反射波的信號(hào),因此通過分析后,懷疑存在以下原因:
a. 通過拆解該導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)后發(fā)現(xiàn)其導(dǎo)波探
桿存在與探桿外部套管碰壁的可能,見圖1。因?yàn)槠啓C(jī)主油箱內(nèi)部油位波動(dòng)較大,當(dāng)潤(rùn)滑油通過氣相補(bǔ)償孔沖擊內(nèi)部導(dǎo)波探桿時(shí),導(dǎo)波探桿不是處在固定垂直狀態(tài)而是處在晃動(dòng)的狀態(tài)下,甚至碰壁,這樣電磁脈沖的傳輸路徑及反射界面就存在變化,從而可能導(dǎo)致測(cè)量的跳變,甚至壞點(diǎn)。
b. 由于汽輪機(jī)主油箱內(nèi)部油位波動(dòng)較大,容易出現(xiàn)泡沫,泡沫的存在就導(dǎo)致反射的油位是一個(gè)“虛假”油位,測(cè)量區(qū)域泡沫的有無以及泡沫的直接影響了測(cè)量。該電廠使用導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)測(cè)量七/八號(hào)低加水位時(shí)一直很,可以從側(cè)面印證此種情況。
2.2?磁致伸縮液位計(jì)測(cè)量缺陷分析
磁致伸縮液位計(jì)[3]工作時(shí),傳感器的電路部分將在波導(dǎo)絲上激勵(lì)出脈沖電流,該電流沿波導(dǎo)絲傳播時(shí)會(huì)在波導(dǎo)絲的周圍產(chǎn)生脈沖電流磁場(chǎng)。該電廠采用的EDM磁致伸縮式液位計(jì)由測(cè)桿(不銹鋼管)、帶*磁鐵的移動(dòng)浮子、磁致伸縮線(波導(dǎo)絲)、變送器等組成。在測(cè)量過程中出現(xiàn)了跳變,甚至變壞點(diǎn)的情況。根據(jù)文獻(xiàn)[3]中所描述的磁致伸縮式液位計(jì)變送器常見故障及解決方案可知,導(dǎo)致輸出不穩(wěn)定的因素包括液位改變速度太快、跨距較短(<12”(600 mm))、劇烈顫動(dòng)、探桿被磁化等四種。廠家在處理問題的過程中已經(jīng)進(jìn)行調(diào)高阻尼的操作,但是問題得不到解決。因此只能懷疑主油箱內(nèi)部存在劇烈顫動(dòng),或探桿被磁化 。文獻(xiàn)[4]中指出由于測(cè)量原理等因素,當(dāng)磁致伸縮式液位計(jì)處于強(qiáng)磁場(chǎng)干擾環(huán)境下,會(huì)使浮子受的磁場(chǎng)力疊加導(dǎo)致消磁。綜合考慮以上兩方面因素,懷疑汽輪機(jī)主油箱內(nèi)部存在較強(qiáng)磁場(chǎng)導(dǎo)致油位測(cè)量出現(xiàn)跳變,甚至變壞點(diǎn)的可能性較大。通過與該廠汽機(jī)*溝通得知,為了吸附汽輪機(jī)主油箱內(nèi)部潤(rùn)滑油中的鐵屑及雜質(zhì),在主油箱底部安裝有若干磁棒,磁棒的存在形成強(qiáng)磁場(chǎng),干擾磁致伸縮式液位計(jì)的測(cè)量,導(dǎo)致以上缺陷產(chǎn)生。
4?結(jié)束語
隨著自動(dòng)化儀表技術(shù)的發(fā)展,國(guó)內(nèi)外研制開發(fā)出一些新的液位測(cè)量方法,出現(xiàn)了很多低功耗、微型化、高精度的智能型儀表,如導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)、磁致伸縮液位計(jì)等,且在某些領(lǐng)域表現(xiàn)出了優(yōu)越的性能,如精度高,穩(wěn)定性好,環(huán)境適應(yīng)強(qiáng),應(yīng)用范圍廣等,相對(duì)于這些新的液位測(cè)量方法,差壓變送器是比較傳統(tǒng)的測(cè)量方式,已有很多年的*經(jīng)驗(yàn)且應(yīng)用廣泛,差壓變送器對(duì)液位進(jìn)行測(cè)量的關(guān)鍵是液位與差壓之間的轉(zhuǎn)換,所以測(cè)量精度很高,但在介質(zhì)密度變化明顯的環(huán)境中不能采用。通過本文的改造實(shí)踐可知,沒有一種液位測(cè)量方法能夠適應(yīng)所有的介質(zhì)或環(huán)境,只有在充分了解各類儀表的工作原理、使用環(huán)境、介質(zhì)特性,可能存在的問題及日后維護(hù)保養(yǎng)等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)環(huán)境和測(cè)量需求,結(jié)合各種測(cè)量方法的特點(diǎn),選擇實(shí)用的、穩(wěn)定的、的液位測(cè)量?jī)x表。