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新聞詳情
自控技術(shù)在選礦脫水工藝中的應(yīng)用上海上自儀公司主要論述了如何將多項自控技術(shù)應(yīng)集成化用于精礦脫水工藝環(huán)節(jié),解決了影響流程暢通、生產(chǎn)穩(wěn)定的因素,提高了設(shè)備智能化自控程度和生產(chǎn)系統(tǒng)整體的運行可靠程度,體現(xiàn)了安全環(huán)保、節(jié)能降耗的設(shè)計理念,有效的改善了工作環(huán)境,降低了員工的勞動強(qiáng)度。 1脫水工藝概況 選礦是銜接礦山和冶煉的重要生產(chǎn)環(huán)節(jié),選礦產(chǎn)品——精礦需要脫水處理后送往火法冶煉。脫水過程一般主要采用“濃縮+過濾”的兩段工藝,一段濃縮設(shè)備采用濃縮機(jī),將濃度為30%左右的礦漿分別濃縮至60%--70%。濃縮后的底流采用泵輸送至過濾廠房,經(jīng)過除渣后礦漿自流進(jìn)入攪拌槽,攪拌槽內(nèi)礦漿經(jīng)渣漿泵分配至真空過濾機(jī)或自動壓濾機(jī)進(jìn)行過濾脫水,排礦經(jīng)帶式輸送機(jī)卸落至冶煉料倉,濾液回水再利用,過濾后精礦水分達(dá)到要求后進(jìn)入冶煉料倉,作為冶煉生產(chǎn)原料進(jìn)入下道生產(chǎn)工序。 脫水工藝的重要脫水設(shè)備主要是濃密機(jī)、過淲機(jī)、攪拌槽,礦漿在各設(shè)備間頻繁的倒運主要靠泵及緩沖的泵池,工藝環(huán)節(jié)較多,再加上這些環(huán)節(jié)之間采用泵、泵池、攪拌槽等設(shè)備設(shè)施進(jìn)行串聯(lián),人工干預(yù)操作程序繁瑣,過程控制難度很大,各工序間連貫性差,難以實現(xiàn)系統(tǒng)自動控制,造成生產(chǎn)波動甚至失控以及濾設(shè)備產(chǎn)能大幅下降。將自控技術(shù)應(yīng)用于主要工藝環(huán)節(jié),將會解決影響流程暢通、生產(chǎn)穩(wěn)定的影響因素,為系統(tǒng)指標(biāo)提升奠定基礎(chǔ)。 2技術(shù)改造內(nèi)容 2.1底流泵自動送礦 原濃縮后的濃密機(jī)底流放礦首先進(jìn)入泵池中,通過底流泵輸送至攪拌槽,整個過程全部是人工操作,存在的問題主要是要么礦漿不足導(dǎo)致壓濾設(shè)備空腔,要么輸送量過大,大量的礦漿返回濃密機(jī),增加濃密機(jī)負(fù)荷。 技術(shù)改造方案為通過在礦漿攪拌槽安裝超聲波液位計,根據(jù)攪拌槽液位要求自動調(diào)整底流泵轉(zhuǎn)速,從而達(dá)到精準(zhǔn)控制礦漿輸送量的目的。通過濃密機(jī)底流泵與攪拌槽液位連鎖控制實現(xiàn)自動送礦。在不同濃密機(jī)底流管上安裝氣動閥門,通過PLC控制程序控制濃密機(jī)按所要求的時間段進(jìn)行放礦,從而使每臺濃密機(jī)底流濃度達(dá)到相對平衡。取消濃密機(jī)底流管控制閥門及緩沖泵池,將底流管直接與礦漿輸送泵進(jìn)口連接,礦漿通過送礦泵輸送至攪拌槽;攪拌槽上方安裝超聲波液位探測儀,探測儀將檢測的液位信號反饋至CMS控制程序,CMS控制程序根據(jù)設(shè)定要求調(diào)整變頻器頻率,通過變頻調(diào)整控制送礦泵的輸送量。通過采用該技術(shù)后,攪拌槽液位波動范圍大幅度縮小,目前控制在500mm以內(nèi);同時,消除了人工放礦的弊端,杜絕了攪拌槽及緩沖泵池冒礦、缺礦的問題,同時有效降低了送礦泵負(fù)荷,送礦泵使用壽命從2個月延長至6個月。 2.2壓濾設(shè)備恒壓給礦 原脫水工藝中使用的給礦泵變頻器無法根據(jù)礦漿濃度變化適應(yīng)壓濾設(shè)備對給礦壓力的要求。使用壓力變送器探測壓濾機(jī)進(jìn)礦口壓力,根據(jù)進(jìn)礦壓力要求,通過變頻器調(diào)整給礦泵轉(zhuǎn)速,從而保證給礦壓力在一定范圍內(nèi)恒定。 采用變頻控制,實現(xiàn)給礦壓力實時調(diào)整。在壓濾機(jī)進(jìn)礦口安裝隔膜壓力表,壓力表將檢測到的進(jìn)礦口壓力信號反饋至CMS控制程序,CMS控制程序根據(jù)設(shè)定的壓力要求自動調(diào)整變頻器頻率,通過變頻調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到調(diào)整送礦泵輸送壓力的目的。采用該技術(shù)后,解決了因給礦礦漿濃度變化而造成的給礦濃度大幅度波動的問題;同時也擺脫了人工調(diào)整變頻的繁瑣與滯后問題,實現(xiàn)了壓濾機(jī)給礦壓力隨給礦礦漿濃度的變化而自動實時調(diào)整,給礦壓力始終能夠恒定達(dá)到0.7MPa的要求,完全滿足了壓濾機(jī)的給礦要求,有效的縮短了壓濾機(jī)的給礦時間,保證了壓濾機(jī)給料量,提高了壓濾機(jī)設(shè)備效率。 2.3礦漿加溫自動控制 攪拌槽采用蒸汽直接通入礦漿進(jìn)行加熱,蒸汽加入量由人工控制,蒸汽量不能隨著礦漿量的變化及時調(diào)整,蒸汽利用率低,礦漿溫度不恒定。在攪拌槽采用溫度探測儀檢測攪拌槽溫度,根據(jù)溫度控制要求調(diào)節(jié)閥門開度,達(dá)到精確控制蒸汽量的目的。 采用的技術(shù)方案是利用氣動調(diào)節(jié)閥,實現(xiàn)礦漿自動恒定加溫。在攪拌槽中安裝溫度探測儀,探測儀將檢測的礦漿溫度信號反饋至CMS控制程序,CMS控制程序根據(jù)設(shè)定的溫度要求自動調(diào)整氣動閥開度,通過氣動閥開度控制攪拌槽中蒸汽的通入量,從而實現(xiàn)礦漿的自動恒定加溫?,F(xiàn)場工業(yè)蒸汽的壓力是恒定的,但由于過濾機(jī)是間斷進(jìn)礦,攪拌槽(加溫槽)礦漿液面不穩(wěn)定。在對礦漿加溫的過程中,我們考慮采用一種PLC溫度自動控制裝置,通過采集槽體溫度變化數(shù)據(jù),延時控制蒸汽量,保證礦漿連續(xù)加溫的同時,控制溫度不超過給定值。陶瓷過濾機(jī)機(jī)體要求溫度不超過35℃,壓濾機(jī)濾板要求溫度不超過40℃。根據(jù)此溫度要求,分別進(jìn)行了為期2個月的溫度條件試驗后,確定礦漿加溫溫度為分別為35±5℃、30±5℃。礦漿加溫后,陶瓷過濾機(jī)冬季效能明顯提升,濾餅厚度明顯下降,不超過16%。根據(jù)給礦溫度引起的濾餅厚度及水份變化的具體情況,引入工業(yè)蒸汽對礦漿實現(xiàn)自動控制加溫,降低礦漿粘性,提高設(shè)備的過濾效果;采用該技術(shù)后,蒸汽加入量能夠隨礦漿溫度變化而及時調(diào)整,實現(xiàn)了攪拌槽內(nèi)礦漿溫度的精準(zhǔn)控制,礦漿溫度變化范圍達(dá)到了±5℃,礦漿溫度相對恒定;同時,擺脫了人工調(diào)整閥門的滯后問題,在滿足工藝要求同時減少了蒸汽的浪費。 2.4應(yīng)用定時PLC控制技術(shù),實現(xiàn)壓力容器自動排污 為了解決壓濾機(jī)吹干風(fēng)使用的壓力容器工作過程中存在的安全隱患問題,研發(fā)了一種自動運行、簡單易行、安全可靠的壓力容器自動排污裝置。包括氣動球閥和PLC及電磁閥三部分組成,即對壓力容器排污管閥門進(jìn)行改造,將手動排污閥門改接為氣動閥門,將電磁閥與氣動閥之間通過風(fēng)管進(jìn)行連接,通過PLC進(jìn)行編程控制,設(shè)計T型圖,利用繼電器和電磁閥實現(xiàn)自動控制,經(jīng)過不斷試驗,確定了排污周期及排污時間,氣動閥在儲氣罐運行50分鐘時打開30秒進(jìn)行自動排污。壓力容器PLC控制系統(tǒng)可根據(jù)空壓機(jī)工作方式和儲氣罐排污周期,指揮控制系統(tǒng)發(fā)出開停指令使電磁閥打開,通過電磁閥換向來驅(qū)動氣動閥上面的氣動執(zhí)行器,氣動執(zhí)行器帶動閥門,實現(xiàn)閥門的開、關(guān)兩位動作控制。從根本上解決了過去人工排污存在的各類問題,降低和消除了該作業(yè),尤其是北方冬季不及時排污容器結(jié)冰的安全風(fēng)險。 2.5利用壓濾機(jī)控制程序,實現(xiàn)附屬設(shè)備的自動啟停。 原過濾程序中給礦泵和皮帶運輸機(jī)的開停為人工操作。考慮到壓濾機(jī)運行過程為間斷、重復(fù)過程,通過引出相應(yīng)的反饋信號控制給礦泵或皮帶運輸機(jī)的運行,其控制程序在不同的運行階段均發(fā)出相應(yīng)的反饋信號,控制壓濾機(jī)處于進(jìn)礦階段時給礦泵運行,皮帶輸送機(jī)停止;壓濾機(jī)處于卸料階段時皮帶運輸機(jī)運行,給礦泵停止。從而實現(xiàn)壓濾機(jī)附屬設(shè)備——給礦泵及皮帶輸送機(jī)的自動啟停,進(jìn)一步提高了壓濾機(jī)的自動化程度。 3應(yīng)用效果 1、自控技術(shù)的應(yīng)用有效縮短了工藝環(huán)節(jié),提高了設(shè)備智能化自控程度和生產(chǎn)系統(tǒng)整體的運行可靠程度,體現(xiàn)了安全環(huán)保、節(jié)能降耗的設(shè)計理念,有效的改善了工作環(huán)境,降低了員工的勞動強(qiáng)度和環(huán)境對員工的職業(yè)傷害。 2、自控技術(shù)的應(yīng)用,彌補(bǔ)了壓濾設(shè)備的設(shè)計不足,提高了脫水效率與本體設(shè)備更加匹配,為設(shè)備生產(chǎn)廠家提供了設(shè)備設(shè)計和改造的技術(shù)支撐。 3、針對壓力容器人工排污造成的設(shè)備故障和安全問題,上海上自儀公司研制了一種壓力容器的自動排污裝置,降低和消除了人工排液的安全風(fēng)險和勞動強(qiáng)度。 |