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對于軸振傳感器測量干擾的分析與探討摘 要: 某電廠百萬機組主機#6、#7 瓦曾多次發(fā)生軸振晃動現(xiàn)象,給機組的安全穩(wěn)定運行帶來一定的影響。本文分析了軸振測量的組成、原理以及常見的晃動原因,并根據(jù)分析采取了相應(yīng)的措施,取得了較好的效果。 1 概述 軸振即轉(zhuǎn)軸的徑向振動,是現(xiàn)代大型發(fā)電機組中一個非常重要的監(jiān)測參數(shù),對于機組的安全穩(wěn)定運行起著非常重要的作用。軸振 的 測 量 一 般 采 用 電 渦 流 傳 感 器 測 得。某 電 廠1000MW 機組,主機#6、#7 瓦分別是發(fā)電機汽端和勵端軸瓦。自投產(chǎn)以來,#6、#7 瓦多次發(fā)生軸振指示晃動現(xiàn)象,嚴重影響了機組的運行安全。該軸振測量系統(tǒng)由振動探頭、前置器、監(jiān)測卡件和電纜組成,其中,軸振探頭為 VM600 系列 8mm TQ402 渦流傳感器,分別安裝于#6、#7 瓦瓦座上。前置放大器安裝在環(huán)氧樹脂板上,輸出端分別為-24V 供電、COM 端和 OUT 端,屏蔽線在前置器處開路,在卡件處接地。 2 電渦流傳感器測量原理 前置器中生成的高頻震蕩電流,通過延長電纜進入探頭線圈,從而產(chǎn)生交變磁場。根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)原理,當被測金屬體靠近這個磁場時,則在該金屬表面產(chǎn)生感應(yīng)電流,即電渦流。同時,該電渦流也產(chǎn)生一個與探頭線圈方向相反的交變磁場,從而使得探頭線圈的阻抗發(fā)生變化。前置放大器通過電子線路的處理,將該阻抗的變化轉(zhuǎn)化為電壓的變化進行輸出。一般情況下,該阻抗與金屬體磁導(dǎo)率、電導(dǎo)率、線圈幾何形狀、幾何尺寸、電流頻率、探頭線圈與金屬導(dǎo)體表面距離等參數(shù)有關(guān)。當我們在使用探頭時,除了距離外,前面幾個參數(shù)都是固定的,因此,探頭阻抗就成了與距離的單值函數(shù)。另外,互感M 隨線圈與導(dǎo)體距離的增大而減小。當距離變大時,互感變小,阻抗變大;當距離減小時,互感變大,阻抗減小。通過以上分析,我們可以認為,如果等效阻抗發(fā)生改變,前置器輸出電壓將會發(fā)生變化,在表現(xiàn)形式上,即等效于距離發(fā)生改變。 3 影響傳感器測量因素分析 下面我們分析影響傳感器測量的一些因素。原因 1:油污影響。在現(xiàn)場檢查時我們發(fā)現(xiàn),探頭傳感器和前置放大器接插件處滲油嚴重,而且油污表面含有各種雜質(zhì),對探頭的絕緣性能產(chǎn)生了較大的影響。在某一時刻,可能會導(dǎo)致探頭的阻抗發(fā)生改變,從而使得軸振測量發(fā)生跳變。我們通過定期清擦滲油,發(fā)現(xiàn)軸振晃動的次數(shù)變少了。因此,通過以上觀察和分析,我們認為傳感器滲油會導(dǎo)致軸振測量發(fā)生變化。 原因 2:導(dǎo)致軸振晃動的原因還有可能是軸電壓影響。軸電壓是指由于發(fā)電機磁場不對稱,發(fā)電機大軸被磁化,靜電充電等原因在發(fā)電機軸上感應(yīng)出的電壓。通過之前的分析我們知道,電渦流傳感器是通過產(chǎn)生交變磁場作用于大軸的,由于傳感器線圈及大軸的阻值都很小,在此可以忽略,即設(shè)定 R 1 =0,R 2 =0。等效電路圖如下: 其中 R 1 、R 2 分別為探頭及導(dǎo)體電阻,M 為互感,L1 為探頭線圈,U 1 、U 2 分別為探頭電壓及軸電壓。 通過上述的分析我們可以發(fā)現(xiàn),如果這個軸電壓 U 2 變大,則等效阻抗 Z 就會變小,這跟距離變小在形式上的表現(xiàn)是一樣 的,即都表現(xiàn)為軸振變大。在實際情況中,通過觀察我們發(fā)現(xiàn),當軸電壓變化較大時,往往會引起軸振的晃動現(xiàn)象。因此,我們認為軸電壓的突變會對軸振產(chǎn)生較大的影響。 原因 3:前置放大器受外界電磁干擾也會造成軸振晃動。前置放大器內(nèi)部含有震蕩、測量、放大等電路,如果外界電磁場突然變強,就會干擾到這些電路的正常工作。原先前置放大器是安裝在塑料盒內(nèi)的,對于外界電磁不能起到很好的屏蔽作用。雖然前置器本身具備一定的抗干擾能力,但在某些極端情況下是起不到很好的效果的。所以我們認為這也是造成軸振晃動的原因之一。 原因 4:延長線絕緣不好、插頭松動、屏蔽線未接好、接線松動等原因也會造成軸振測量晃動。但在之前的檢查中,我們均未發(fā)現(xiàn)類似的問題。因此,我們認為這些不是造成軸振晃動的主要原因。 4 采取措施 通過以上的分析,我們認為造成軸振晃動的主要原因在于油污、軸電壓以及外界電磁干擾的影響。 措施 1:減小油污的影響??梢栽趥鞲衅魃霞咏^緣套,并且做好防滲油措施,這就從源頭上切斷油污往外傳導(dǎo)的途徑。但存在的問題是:機務(wù)需要在瓦座上重新開孔,需要加工合格絕緣套,實施起來比較復(fù)雜,不利于操作。后來我們發(fā)現(xiàn),原探頭電纜從端蓋底部引出,油污容易沿著電纜滲出到端子箱內(nèi),同時我們在軸瓦上部外蓋上發(fā)現(xiàn)有 2 個備用悶頭,于是我們重新加工帶孔的悶頭,將傳感器同軸電纜從該孔引出到前置放大器。這樣做的好處是電纜從頂部走,可以有效避免滲油問題,而且實施起來比較方便。 措施 2:減小軸電壓的影響。通過對發(fā)電機接地碳刷的改造,有效降低了軸電壓的突變狀況。通過觀察發(fā)現(xiàn),軸振晃動的情況也得到了明顯的改善。 措施 3:減小外界電磁干擾的影響。原#6 瓦軸振端子箱是塑料端子箱,通過改造將其更換為金屬端子箱,前置放大器安裝在環(huán)氧樹脂板上,從而防止外部信號對前置放大器的干擾。 5 效果分析 通過上述措施的執(zhí)行,經(jīng)過一段時間的跟蹤觀察,我們發(fā)現(xiàn),#6、#7 瓦軸振晃動情況明顯改善,滲油情況也得到了有效的控制。所以本次改造取得了很好的效果,有利于機組的穩(wěn)定可靠運行。 |